揚子石化乙二醇裝置消除隱患 安穩生產創佳績
更新于:2018-07-30 16:59:06
今年以來,乙二醇市場需求增加,效益較好。揚子石化烯烴廠乙二醇車間抓住機遇,優化運行,消除瓶頸,不斷提升各項經濟技術指標。上半年,該公司乙二醇裝置保持高負荷安全穩定運行好勢頭。1-6月份,揚子石化乙二醇產量累計達15.13萬噸,最高日產量達867噸,雙雙創出歷史新紀錄。
消除隱患 安穩生產創佳績
今年4月份,乙二醇車間內操職工監盤時突然發現1套氧化單元脫除二氧化碳塔工藝參數異常,外操人員立即到現場檢查,發現該塔液位計引壓管泄漏物料,立即進行處理。由于隱患處理及時,未對生產造成任何影響。
安全穩定運行是高負荷生產的基礎。為了提升裝置運行安全可靠度,揚子石化乙二醇車間充分利用生產運行監控系統,加強生產異常分析判斷,利用自動化報表和生產運行監控系統對工藝指標進行嚴格檢查考核,對裝置運行異常情況做到快速反應、快速處置。車間還編制各類操作注意事項和應急預案,組織崗位人員學習,提高了崗位員工對異常情況的分析判斷處理能力。
車間深入開展隱患排查整治活動,把專項隱患排查與周崗檢相結合,將隱患排查工作分解到每個人,發動全員參與安全診斷活動,起到了良好的效果,為乙二醇增產創效提供了保障。
優化運行 產量創新高
車間抓住乙二醇市場盈利能力強的“黃金”時機,優化裝置運行,調整產品結構,增產乙二醇,多拿當期效益。
車間根據公司每月排產計劃,合理調整裝置生產運行負荷及產品結構,調整乙二醇、環氧乙烷采出比,產量向乙二醇傾斜。車間從“提高運行平穩率、提升催化劑效能、優化蒸發系統運行、實施生產異常判斷與分析”四個方面入手,對裝置實施全流程優化,進一步降低裝置能耗物耗,提升裝置產量和技術經濟指標,實現裝置高負荷長周期穩定運行,增產又增效。
車間積極探索優化乙二醇裝置水合反應及蒸發系統運行工藝參數,通過精確計算分析水合反應系統進出口物料組成,嚴控乙二醇精制塔運行工藝參數,調整控制好各塔再沸器循環量與釜溫之間的關系,持續優化調控各塔物料進出量、回流量、塔釜溫度、塔壓力等工藝參數,乙二醇產品精制塔保持了高負荷運行,有效提高了乙二醇產品采出量,日采出量最高達867噸,成為增產乙二醇的最大“亮點”。
技術攻關 指標創優秀
在高產的同時,車間還制定增產員工激勵措施,用好小指標勞動競賽、輪班績效考核等“指揮棒”,引導員工密切監控,精心操作,提高乙二醇技術指標。
目前,乙二醇裝置1套氧化反應器催化劑逐漸進入運行末期,為此,車間成立攻關小組,車間主任陳建平親自掛帥,帶領技術骨干們持續開展裝置催化劑優化運行工作,針對催化劑性能特點,制定了催化劑優化運行措施,實施精細操作、精準調控,嚴格控制反應溫度、氧氣濃度等關鍵工藝參數,對催化劑選擇性和活性實時監控。
車間技術人員與北京化工研究院催化劑技術專家密切配合,精心做好催化劑“馴化”及裝置優化運行,實時跟蹤,收集大量運行工藝參數,對各項關鍵工藝參數進行調優,有效解決了催化劑運行中出現的問題。
目前,催化劑選擇性基本保持在較好水平,乙二醇、環氧乙烷產品優級品率始終保持100%,裝置運行物耗同比大幅降低,月平均每噸當量環氧乙烷減少近20千克乙烯消耗量,產品優級品率100%,在實現裝置穩產高產同時,技術經濟指標創近幾年來最好水平。
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