大慶石化化肥廠創新獎勵制度調查

更新于:2018-08-15 14:13:08

大慶石化公司化肥廠員工于守柱激動地收到一份4000元的特殊獎勵。這是廠里出臺創新獎勵制度發的第一筆獎金。原來于守柱提出的改變操作方式一次性為企業增效30多萬元,被稱為“守柱操作法”。

化肥廠主要生產液氨和尿素,工藝設備陳舊,為保證裝置平穩運行,一直以來員工即使有創新想法也不敢冒著風險去改造。近年來,受市場環境因素等影響,改革創新勢在必行,這個廠根據生產實際,出臺了《化肥廠發明、創新改造嘉獎細則》,鼓勵全體員工開動腦筋找問題、想問題,在全廠掀起創新熱潮。今年5月,化肥廠實現自2014年以來的首次扭虧為盈,上半年盈利1791萬元。

降低負荷去“挖錢”

由于尿素市場不好,生產成本與市場價格形成“倒掛”,導致尿素裝置生產越多,廠里虧損就越大。

既然供大于求,這個廠決定低負荷運行減少經濟損失,同時降低氨耗增加效益。但是低負荷運行風險非常大,尿素裝置生產負荷設計值是70%,低于這個標準,裝置高壓部分容易造成腐蝕,所帶來的隱患無法估量,且檢修費用比較高。在攻關過程中,運行負荷每降低5個百分點,這個廠都立即進行防腐檢測,并隨時調整設備運行狀態,最后成功將運行負荷降至55%,達到尿素生產與液氨出廠平衡。

然而就在大家還沉浸在裝置終于實現低負荷運行的喜悅中時,卻發現氨耗指標居高不下。在生產工藝與物料配比沒有改變的情況下,裝置降低負荷運行氨耗不下降,一定是某一個環節出現了問題。攻關小組通過平穩控制出料閥開度、合理控制氨水槽不滿液等措施,最終將氨耗由之前的585千克/噸降至571千克/噸,實現裝置低負荷運行減少虧損的同時,今年上半年這個廠依靠出廠商品液氨,僅4個月時間就賺了近4000萬元。

疏通經絡破“魔咒”

合成氣壓縮機主油泵切換至備用泵時常常跳車,每次員工操作都小心翼翼的,仍免不了出問題,成為裝置長周期運行的“魔咒”。

攻關小組對比油泵切換時機組運行數據后,判斷是由于兩臺泵共用一條供油管線,主油泵運行時轉速高吸力大,主油泵切換到輔油泵時,導致機組調速油壓力低,造成連鎖鎖動作。這個廠決定先為合成氣壓縮機輔油泵加裝一個閥門,單獨配置一條油路管線,實現主輔油泵單獨供油。在設備運行狀態下,加裝管線與閥門不是一件易事。合成車間預制一個U形油槽與油箱焊接在一起,實現了在線安裝油路管線,暫時緩解了跳車的隱患。這個廠還對機組蓄能器、伺服機構速關組件等進行重新調整與技術攻關,打算在8月中旬裝置檢修時,更換重新設定的機構與組件,徹底消除“魔咒”。

尿素變身成“網紅”

一次,在為用戶普及真假尿素時,現場有位農民開玩笑說:“其實好判斷,把手往袋子里一伸有點像面粉,就知道是真的昆侖尿素。”“咱尿素好是好,粉末真多。”有農民附和。

“尿素有‘面子’,我們沒面子,要盡快攻關,找回我們的面子!”走訪回來廠長王智剛說道。化肥廠立即召開專業會議,研究尿素顆粒不成型的原因,結果問題出在造粒噴頭上。由于裝置的運行負荷降低了,使用的噴頭還是裝置滿負荷運行時的配套造粒噴頭,尿素經過造粒噴頭孔徑時來不及形成顆粒,就從孔徑間漏下去了。化肥廠緊急聯系廠家,定制了低負荷專用造粒噴頭,解決了尿素粉料問題,化肥廠賺回了“面子”。

在提升外觀質量的同時,這個廠還創新了尿素種類。SODm尿素是化肥廠的特色產品,為了擴大市場份額,這個廠對產品不斷進行升級,從最初的白色、淡黃色,再到金黃色小米狀,產品顏色越來越鮮艷,也越來越受農民喜歡。今年,這個廠還與北京某科技公司合作,創新生產嫩綠色含鋅尿素。經過當地媒體宣傳,一時間成為石化的“網紅”產品。下一步,這個廠還將對車用尿素、尿素深加工等新產品進行技術儲備與研發。

化肥廠除了鼓勵員工在生產工藝上想辦法創新,還鼓勵員工在管理上創新。成品車間通過增設“過渡料區”,年增效益十多萬元;供水車間將裝置區總排水口的篦子板重新設計安裝,徹底解決了大雨泄洪不暢的難題;在大檢修期間,崗位員工自己動手制作了“絕緣式伸縮拉手器”,用于檢修照明設施;制作的便攜式加油器解決部分設備加油、加脂不方便等問題。

“得到獎勵是一方面,最高興的是廠里尊重我們的每個想法,當自己的想法被真正應用到生產中時,真的特別自豪。”于守柱說。

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